我叫陳恭,是江蘇一家銅鎳鉻電鍍廠的老板,在使用裝飾鉻添加劑的過程中,發現酸銅層與鎳層之間會出現點狀的脫皮,為此,我跟廠里的技術人員開始分析故障原因,嘗試解決故障問題。
一開始,我認為是清洗水或活化液被油污染導致的,但是檢查清洗水或活化液之后,并沒發現問題。后來師傅又猜測是亮鎳槽里某些組分過量了,但是做槽液分析,各組分的含量處于工藝范圍內,異金屬雜質也沒有超標。
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原因遲遲排查不出來,故障也就得不到解決,生產成本就一天天高下去。面對報表里原材料、水電開支等日漸攀升的數據,我陷入了深深的焦慮之中。
一個偶然的機會,我在朋友那邊認識到了比格萊的工程師,他們是做鍍鉻添加劑等電鍍產品的廠商,技術服務經驗豐富,我想著要不試試看把問題反饋給他們解決。
在了解我的問題后,比格萊工程師來到了我的車間進行調查,發現了原因所在,原來,當初我的工廠在工藝設計時,將鉻槽放置在上風方向,在生產過程中,盡管采用強制抽風,但由于自然風向的問題,鉻霧又被吹入車間,污染受鍍的工件(鉻霧刮到出槽的鍍銅后的工件表面),使工件局部點狀鈍化,一般的稀硫酸弱浸蝕,不能將鈍化膜除去,而出現鍍鎳層點狀脫皮。
日后受到堿霧的污染,堿霧會造成亮銅層表面殘留一層濃度較高的金屬鹽類。尤其對于自動線生產,如無較強烈的酸浸蝕,這層鹽類溶解不了,以致亮鎳形成夾雜物,使鎳層出現點狀起皮。
原來如此,答案是埋藏在我的車間工藝設計方案里面,那么想要解決問題,也需要從這個方向來入手,我總算恍然大悟,為什么不早點聯系他們呢?那樣就不必繞那么多彎路了。
比格萊工程師建議我改造設計方案,將鉻鍍槽設在車間的下風方向,并且在使用裝飾鉻添加劑時,需要搭配使用比格萊的鉻霧抑制劑,減少鉻霧的產生等措施,問題得以解決。